廢水(煤制氣)中粗氨水蒸餾的研究與工業(yè)應用——氨水粗蒸餾塔設備改造方案(4)
作者:鄭軍 張延斌
氨水粗蒸餾塔目前有采用F1浮閥塔板,該塔板是化工行業(yè)應用較為廣泛的一種塔板,該塔板具有效率高、操作彈性大的優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)該塔板設計的允許孔速較低,且板上汔液接觸不充分,易造成死區,在處理含塵和含高黏度物質(zhì)的體系時(shí),極易造成閥片或部分死區因物料黏附和積累而無(wú)法正常工作。因此,原有浮閥塔板將難以解決固形物累積的難題,必須考慮更換具備良好汽液接觸形式的塔板。
同時(shí),由于傳統浮閥塔板雙溢流降液管溢流能力有限(尤其是弓形雙溢流降液管)且溢流堰較高,當由于操作條件發(fā)生改變,導致溢流強度增大時(shí),塔板很快由于堰上液層和降液管內液層迅速增加而發(fā)生液泛。在進(jìn)行氨水粗蒸餾塔中部氨水的采出調整時(shí),現有塔板由于降液管的局限存在可調整的余量較小。
根據大量的成功工業(yè)應用實(shí)例,清華大學(xué)化工系提出采用清華大學(xué)的專(zhuān)利技術(shù)——斜孔系列塔板對設備實(shí)施改造。該系列塔板由兩部分斜孔組成,即相鄰兩行交錯排列的固定斜孔與定向排列的浮動(dòng)斜孔,前者是汽液接觸的主要區域,塔采用噴射操作,極大限度地提高了塔板的氣相處理能力,板上低而均勻的穩定液層降低了霧沫夾帶量,提高了傳質(zhì)效率,減小了塔板壓降;后者起2個(gè)作用:一是導向作用,推動(dòng)兩側液體流動(dòng),減少死區和返混;二是調節開(kāi)孔率,增強操作彈性。同時(shí),該塔板還采用溢流周邊較長(cháng)的十字型降液管,有效地提高了塔板的溢流能力。因此,該系列塔板具有處理能力大、板效率高、塔板壓降低的優(yōu)點(diǎn)。通過(guò)工業(yè)實(shí)驗和大量的實(shí)際應用證明,相同塔徑下,斜孔系列塔板的處理能力比浮閥塔板高20%以上(部分業(yè)績(jì)可高達40%以上),同時(shí)板效率不低于浮閥塔板,是塔設備擴產(chǎn)改造的理想選擇。
根據工藝計算結果,欲將塔釜含氨量降至100mg/L以下必須增加提餾段理論級數4級以上;如不考慮增加提餾段空間,只能通過(guò)降低板間距的方式增加級數,但板間距過(guò)小將增大汽相霧沫夾帶和降液管液層,導致液泛,影響分離效果。
常規塔板水力學(xué)設計通??刂旗F沫夾帶和降液管液泛率在50%以下,因此塔的板間距至少應保持500mm以上;同時(shí)考慮到改變板間距時(shí)切割、焊接和空間均布的實(shí)際工程問(wèn)題,最終確定了在原氨水粗蒸餾段板間距不動(dòng),在其后再串接一深拔段的塔板增加方案,原提餾段內構件和深拔段內構件均選用斜孔塔板。原塔精餾段1~6層(自上而下)塔板不動(dòng),并對相應流程進(jìn)行了改動(dòng)。
氨水粗蒸餾塔目前有采用F1浮閥塔板,該塔板是化工行業(yè)應用較為廣泛的一種塔板,該塔板具有效率高、操作彈性大的優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)該塔板設計的允許孔速較低,且板上汔液接觸不充分,易造成死區,在處理含塵和含高黏度物質(zhì)的體系時(shí),極易造成閥片或部分死區因物料黏附和積累而無(wú)法正常工作。因此,原有浮閥塔板將難以解決固形物累積的難題,必須考慮更換具備良好汽液接觸形式的塔板。
同時(shí),由于傳統浮閥塔板雙溢流降液管溢流能力有限(尤其是弓形雙溢流降液管)且溢流堰較高,當由于操作條件發(fā)生改變,導致溢流強度增大時(shí),塔板很快由于堰上液層和降液管內液層迅速增加而發(fā)生液泛。在進(jìn)行氨水粗蒸餾塔中部氨水的采出調整時(shí),現有塔板由于降液管的局限存在可調整的余量較小。
根據大量的成功工業(yè)應用實(shí)例,清華大學(xué)化工系提出采用清華大學(xué)的專(zhuān)利技術(shù)——斜孔系列塔板對設備實(shí)施改造。該系列塔板由兩部分斜孔組成,即相鄰兩行交錯排列的固定斜孔與定向排列的浮動(dòng)斜孔,前者是汽液接觸的主要區域,塔采用噴射操作,極大限度地提高了塔板的氣相處理能力,板上低而均勻的穩定液層降低了霧沫夾帶量,提高了傳質(zhì)效率,減小了塔板壓降;后者起2個(gè)作用:一是導向作用,推動(dòng)兩側液體流動(dòng),減少死區和返混;二是調節開(kāi)孔率,增強操作彈性。同時(shí),該塔板還采用溢流周邊較長(cháng)的十字型降液管,有效地提高了塔板的溢流能力。因此,該系列塔板具有處理能力大、板效率高、塔板壓降低的優(yōu)點(diǎn)。通過(guò)工業(yè)實(shí)驗和大量的實(shí)際應用證明,相同塔徑下,斜孔系列塔板的處理能力比浮閥塔板高20%以上(部分業(yè)績(jì)可高達40%以上),同時(shí)板效率不低于浮閥塔板,是塔設備擴產(chǎn)改造的理想選擇。
根據工藝計算結果,欲將塔釜含氨量降至100mg/L以下必須增加提餾段理論級數4級以上;如不考慮增加提餾段空間,只能通過(guò)降低板間距的方式增加級數,但板間距過(guò)小將增大汽相霧沫夾帶和降液管液層,導致液泛,影響分離效果。
常規塔板水力學(xué)設計通??刂旗F沫夾帶和降液管液泛率在50%以下,因此塔的板間距至少應保持500mm以上;同時(shí)考慮到改變板間距時(shí)切割、焊接和空間均布的實(shí)際工程問(wèn)題,最終確定了在原氨水粗蒸餾段板間距不動(dòng),在其后再串接一深拔段的塔板增加方案,原提餾段內構件和深拔段內構件均選用斜孔塔板。原塔精餾段1~6層(自上而下)塔板不動(dòng),并對相應流程進(jìn)行了改動(dòng)。

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