整個(gè)施工期間消防車(chē)、滅火器、水頭等滅火措施到位監護。
1.臨時(shí)管就位
如圖中虛線(xiàn)所示,DN1200臨時(shí)煤氣管道鋪設到位,A、B、C、D點(diǎn)處與臨時(shí)管相聯(lián)各DN900短節及4個(gè)DN900臨1#、臨2#、臨3#、臨4#碟閥安裝到位,碟閥外側堵好盲板,管道、法蘭做氣密性試驗合格。G點(diǎn)處開(kāi)DN25氮氣進(jìn)氣口并安裝閥門(mén),H、I點(diǎn)開(kāi)DN100放散口并安裝閥門(mén),4個(gè)碟閥關(guān)閉。
2.A、B、C、D、E、F點(diǎn)碰頭及臨時(shí)管投用
1)關(guān)閉新1#、新2#、新3#閥門(mén),煤氣經(jīng)9#、10#閥過(guò)舊煤氣主管至洗滌,4臺風(fēng)機都能正常使用。堵新1#、新2#閥門(mén)外側盲板,堵新3#閥門(mén)內側盲板。打開(kāi)新1#、新2#閥門(mén)外側放散管(DN100),從新3#閥內側放散管的取樣管(DN20)通氮氣吹掃進(jìn)行氮氣置換,在新1#、新2#閥門(mén)外側放散管上的取樣管處取樣做含氧分析至合格。
2)E、F點(diǎn)碰頭。在E、F點(diǎn)動(dòng)火和DN1200臨時(shí)煤氣管道碰頭,動(dòng)火期間,一直通氮氣保壓。
3)D點(diǎn)碰頭及D點(diǎn)至4#閥內側DN900管道更換。運行1#、2#、3#三臺風(fēng)機中兩臺風(fēng)機,4#風(fēng)機停用。堵4#內側盲板,4#風(fēng)機揭大蓋,自4#內側DN20管道通氮氣至風(fēng)機大蓋入大氣進(jìn)行氮氣置換,用CO報警儀測試至合格。在4#內側法蘭外動(dòng)火割除DN900管道,更換新管道,并配置DN900短節和臨4#碟閥相聯(lián)。
臨時(shí)管投用。先打開(kāi)H、I點(diǎn)放散,從G點(diǎn)通氮氣進(jìn)行氮氣置換至H、I點(diǎn)取樣做含氧合格后,再打開(kāi)3#閥內側放散進(jìn)行主煤氣管道氮氣置換至取樣做含氧合格。同時(shí),風(fēng)機蓋大蓋,自4#閥內側通氮氣至風(fēng)機軸封出至合格。抽出新3#閥處盲板、臨4#碟閥處盲板。停氮氣。
打開(kāi)新3#閥、稍開(kāi)臨4#閥、打開(kāi)風(fēng)機本體煤氣取樣口,進(jìn)行煤氣置換至含氧試驗合格。此時(shí),煤氣經(jīng)新、舊主煤氣管至洗滌,4臺風(fēng)機都能正常使用。
4)A、B、C點(diǎn)碰頭用步驟③,至此煤氣全部從臨時(shí)管經(jīng)新煤氣主管至洗滌,4臺風(fēng)機都能正常使用。
3.原DN1200管更換及投用
1)堵新4#閥內側盲板,在1#、2#、3#、4#閥法蘭外側DN900管道上鉆DN15孔(鉆孔時(shí)在施鉆點(diǎn)淋機油避免產(chǎn)生火花),由新4#閥內側放散管的取樣管(DN20)通氮氣進(jìn)行氮氣置換至含氧試驗合格。至此,1#、2#、3#、4#、新4#閥均堵盲板,DN1200原煤氣管道及舊煤氣主管與在線(xiàn)煤氣輸出系統完全隔離。
2)氮氣保壓,DN1200舊煤氣管道自圖中從右向左分段(一面約5m)割除。割除時(shí),由于管道內存在萘、瀝青等沉積物,易燃易爆,特別是在氧氣-乙炔割焰的烘烤下,更加危險。采取先在管道上方割開(kāi)一DN50孔,水頭塞入,使沉積物與熔渣被水隔離,DN1200管道割斷余下部分接通大氣后,除采取上述措施外,又在斷面處通蒸汽吹掃,保證不形成爆炸性氣體。預備進(jìn)一步的安全措施是在沉積物上方鋪石英沙或打泡沫,結果未用上。
舊管道拆除后,新管道更換(包括與此管相連的風(fēng)機出口的4根DN900支管),
3)從新1#閥內側、4#閥外側接管(DN25)通氮氣,打開(kāi)新4#閥處放散進(jìn)行氮氣置換含氧試驗合格。抽4#閥處盲板,打開(kāi)4#閥、新1#閥內側放散管、4#外側放散管進(jìn)行煤氣置換至含氧合格。
4)運行1#2#、3#3臺風(fēng)機中2臺風(fēng)機,4#風(fēng)機停用,關(guān)閉臨4#碟閥。抽出4#內側盲板,同時(shí)堵臨4#碟閥內側盲板。煤氣經(jīng)新、舊主煤氣管至洗滌,4臺風(fēng)機都能正常使用。
5)按同樣步驟處理1#、2#、3#風(fēng)機,至此煤氣全部從新DN1200管及舊煤氣主管至洗滌,4臺風(fēng)機都能正常使用。
4.臨時(shí)管拆除
堵新3#閥內側盲板,自G點(diǎn)通氮氣,打開(kāi)新3#閥處放散進(jìn)行氮氣置換至含氧試驗合格,拆除臨時(shí)煤氣管道,E、F點(diǎn)與原煤氣管道碰頭。
抽出新1#、新2#閥外側盲板及新3#閥內側盲板,做煤氣置換合格,打開(kāi)新1#、新2、新3#閥,至此煤氣從新DN1200管及新、舊煤氣主管至洗滌,4臺風(fēng)機都能正常使用,全部檢修工作結束。
本工程施工任務(wù)重,施工跨時(shí)長(cháng)(2個(gè)月時(shí)間),施工現場(chǎng)十分擁擠,施工區域安全要求極高,如果發(fā)生不測,后果將是災難性的。但在整個(gè)工程的準備上充分、細致、周密,施工過(guò)程中的組織有條不紊,安全措施周密、切實(shí)、到位,雖然倒風(fēng)機8次、抽堵盲板23次、動(dòng)火作業(yè)近2個(gè)月時(shí)間,沒(méi)有發(fā)生一起施工安全事故,沒(méi)有發(fā)生一起影響煤氣的正常輸出。檢修完畢后,徹底消除了煤氣風(fēng)機后管道的腐蝕、堵塞和閥門(mén)法蘭的泄漏等威脅安全生產(chǎn)的重大隱患。
嚴蘊奇 徐風(fēng)雷 許萬(wàn)國 夏旭
1.臨時(shí)管就位
如圖中虛線(xiàn)所示,DN1200臨時(shí)煤氣管道鋪設到位,A、B、C、D點(diǎn)處與臨時(shí)管相聯(lián)各DN900短節及4個(gè)DN900臨1#、臨2#、臨3#、臨4#碟閥安裝到位,碟閥外側堵好盲板,管道、法蘭做氣密性試驗合格。G點(diǎn)處開(kāi)DN25氮氣進(jìn)氣口并安裝閥門(mén),H、I點(diǎn)開(kāi)DN100放散口并安裝閥門(mén),4個(gè)碟閥關(guān)閉。
2.A、B、C、D、E、F點(diǎn)碰頭及臨時(shí)管投用
1)關(guān)閉新1#、新2#、新3#閥門(mén),煤氣經(jīng)9#、10#閥過(guò)舊煤氣主管至洗滌,4臺風(fēng)機都能正常使用。堵新1#、新2#閥門(mén)外側盲板,堵新3#閥門(mén)內側盲板。打開(kāi)新1#、新2#閥門(mén)外側放散管(DN100),從新3#閥內側放散管的取樣管(DN20)通氮氣吹掃進(jìn)行氮氣置換,在新1#、新2#閥門(mén)外側放散管上的取樣管處取樣做含氧分析至合格。
2)E、F點(diǎn)碰頭。在E、F點(diǎn)動(dòng)火和DN1200臨時(shí)煤氣管道碰頭,動(dòng)火期間,一直通氮氣保壓。
3)D點(diǎn)碰頭及D點(diǎn)至4#閥內側DN900管道更換。運行1#、2#、3#三臺風(fēng)機中兩臺風(fēng)機,4#風(fēng)機停用。堵4#內側盲板,4#風(fēng)機揭大蓋,自4#內側DN20管道通氮氣至風(fēng)機大蓋入大氣進(jìn)行氮氣置換,用CO報警儀測試至合格。在4#內側法蘭外動(dòng)火割除DN900管道,更換新管道,并配置DN900短節和臨4#碟閥相聯(lián)。
臨時(shí)管投用。先打開(kāi)H、I點(diǎn)放散,從G點(diǎn)通氮氣進(jìn)行氮氣置換至H、I點(diǎn)取樣做含氧合格后,再打開(kāi)3#閥內側放散進(jìn)行主煤氣管道氮氣置換至取樣做含氧合格。同時(shí),風(fēng)機蓋大蓋,自4#閥內側通氮氣至風(fēng)機軸封出至合格。抽出新3#閥處盲板、臨4#碟閥處盲板。停氮氣。
打開(kāi)新3#閥、稍開(kāi)臨4#閥、打開(kāi)風(fēng)機本體煤氣取樣口,進(jìn)行煤氣置換至含氧試驗合格。此時(shí),煤氣經(jīng)新、舊主煤氣管至洗滌,4臺風(fēng)機都能正常使用。
4)A、B、C點(diǎn)碰頭用步驟③,至此煤氣全部從臨時(shí)管經(jīng)新煤氣主管至洗滌,4臺風(fēng)機都能正常使用。
3.原DN1200管更換及投用
1)堵新4#閥內側盲板,在1#、2#、3#、4#閥法蘭外側DN900管道上鉆DN15孔(鉆孔時(shí)在施鉆點(diǎn)淋機油避免產(chǎn)生火花),由新4#閥內側放散管的取樣管(DN20)通氮氣進(jìn)行氮氣置換至含氧試驗合格。至此,1#、2#、3#、4#、新4#閥均堵盲板,DN1200原煤氣管道及舊煤氣主管與在線(xiàn)煤氣輸出系統完全隔離。
2)氮氣保壓,DN1200舊煤氣管道自圖中從右向左分段(一面約5m)割除。割除時(shí),由于管道內存在萘、瀝青等沉積物,易燃易爆,特別是在氧氣-乙炔割焰的烘烤下,更加危險。采取先在管道上方割開(kāi)一DN50孔,水頭塞入,使沉積物與熔渣被水隔離,DN1200管道割斷余下部分接通大氣后,除采取上述措施外,又在斷面處通蒸汽吹掃,保證不形成爆炸性氣體。預備進(jìn)一步的安全措施是在沉積物上方鋪石英沙或打泡沫,結果未用上。
舊管道拆除后,新管道更換(包括與此管相連的風(fēng)機出口的4根DN900支管),
3)從新1#閥內側、4#閥外側接管(DN25)通氮氣,打開(kāi)新4#閥處放散進(jìn)行氮氣置換含氧試驗合格。抽4#閥處盲板,打開(kāi)4#閥、新1#閥內側放散管、4#外側放散管進(jìn)行煤氣置換至含氧合格。
4)運行1#2#、3#3臺風(fēng)機中2臺風(fēng)機,4#風(fēng)機停用,關(guān)閉臨4#碟閥。抽出4#內側盲板,同時(shí)堵臨4#碟閥內側盲板。煤氣經(jīng)新、舊主煤氣管至洗滌,4臺風(fēng)機都能正常使用。
5)按同樣步驟處理1#、2#、3#風(fēng)機,至此煤氣全部從新DN1200管及舊煤氣主管至洗滌,4臺風(fēng)機都能正常使用。
4.臨時(shí)管拆除
堵新3#閥內側盲板,自G點(diǎn)通氮氣,打開(kāi)新3#閥處放散進(jìn)行氮氣置換至含氧試驗合格,拆除臨時(shí)煤氣管道,E、F點(diǎn)與原煤氣管道碰頭。
抽出新1#、新2#閥外側盲板及新3#閥內側盲板,做煤氣置換合格,打開(kāi)新1#、新2、新3#閥,至此煤氣從新DN1200管及新、舊煤氣主管至洗滌,4臺風(fēng)機都能正常使用,全部檢修工作結束。
本工程施工任務(wù)重,施工跨時(shí)長(cháng)(2個(gè)月時(shí)間),施工現場(chǎng)十分擁擠,施工區域安全要求極高,如果發(fā)生不測,后果將是災難性的。但在整個(gè)工程的準備上充分、細致、周密,施工過(guò)程中的組織有條不紊,安全措施周密、切實(shí)、到位,雖然倒風(fēng)機8次、抽堵盲板23次、動(dòng)火作業(yè)近2個(gè)月時(shí)間,沒(méi)有發(fā)生一起施工安全事故,沒(méi)有發(fā)生一起影響煤氣的正常輸出。檢修完畢后,徹底消除了煤氣風(fēng)機后管道的腐蝕、堵塞和閥門(mén)法蘭的泄漏等威脅安全生產(chǎn)的重大隱患。
嚴蘊奇 徐風(fēng)雷 許萬(wàn)國 夏旭

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