按照國家法律、法規規定,各單位對槽車(chē)的安全使用管理,必須嚴格執行鐵運〔1995〕104號文公布的《危險貨物運輸管理規則》、GB1461-83《鐵路技術(shù)管理規程》、《壓力容器安全監察規程》、《液化氣體鐵路槽車(chē)安全管理規程》。特別是根據《安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規定,不能保證安全運行的槽車(chē)要停止使用,如不按規定去辦,那么勢必會(huì )造成危害。如1985年8月30日,撫順車(chē)站發(fā)生一起液氯鐵路槽車(chē)泄漏的特大事故,2千多人中毒,住院治療人員達621人,進(jìn)行搶救的92人。又如1987年6月4日在豐臺西站也發(fā)生一起液氯槽車(chē)泄漏事故,造成28人中毒。
由于進(jìn)入了市場(chǎng)經(jīng)濟,錦化化工(集團)有限責任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)錦化)在裝置上和生產(chǎn)能力上都有了大的提高,液氣的生產(chǎn)量也在增加,為了保障槽車(chē)的安全運行,錦化在槽車(chē)的管理上做了很多細致的工作。根據以往發(fā)生的事故和槽車(chē)的結構特點(diǎn),認為槽車(chē)罐體上的閥門(mén)和各連接部位是發(fā)生泄漏事故的薄弱環(huán)節。閥門(mén)各連接處的質(zhì)量如何,將是影響槽車(chē)安全運行的一個(gè)重要因素,應給予高度重視。多年來(lái)他們對多臺液氯槽車(chē)的管理下了很大功夫,查出了不少問(wèn)題,消除了不少隱患,收到了較好的安全運行效果。如在大中小修、全面技術(shù)鑒定的檢查檢驗中,查出很多起連接處連接質(zhì)量低劣造成的泄漏。閥門(mén)和泄漏部位有:閥頭密封面、法蘭填料函,閥蓋墊片處、還有砂眼(砂眼基本上都存在于閥頭密封面以上的閥腔內)。除上述常表現出來(lái)的缺陷外,還發(fā)現過(guò)2處大隱患:
1. 1986年6月,原878號液氯槽車(chē)小修,更換液相直角閥,在旋緊螺栓過(guò)程中,將閥門(mén)法蘭盤(pán)緊斷裂。對斷裂的法蘭盤(pán)進(jìn)行錘擊、鉆削、理化檢驗,發(fā)現材質(zhì)是鑄鐵(槽車(chē)上不許用鑄鐵閥門(mén))。但是這個(gè)斷裂的閥門(mén)與第一批由這個(gè)廠(chǎng)家發(fā)來(lái)的閥、規格、商標完全一樣。制造廠(chǎng)來(lái)人磋商,承認貨發(fā)錯了。
2.1997年6月18日,原688號液氯槽車(chē)中修(全換新閥),經(jīng)驗查驗收合格,在站臺1#位通氯充裝。裝量48t后(液位計計量),停止充裝,進(jìn)行封車(chē)。由于充裝時(shí)開(kāi)液相直角閥,閥桿螺母跟閥桿一齊旋轉脫出,關(guān)閉時(shí)(次是8時(shí)30分)閥丁轉動(dòng)但不關(guān),此時(shí)才發(fā)現閥桿螺母脫出。采取臨是措施,用U型螺絲和壓板,將脫出的螺母壓住,再將閥門(mén)關(guān)上。調來(lái)空槽車(chē),將48t液氯倒出。
事后對此閥門(mén)進(jìn)行檢查,外觀(guān)與其它閥門(mén)一樣,只是閥桿螺母外螺紋(內螺紋與閥桿配合)直徑小,無(wú)絲尖,配合松動(dòng),定位螺釘孔一個(gè),螺紋基本上是平的,定位螺釘不見(jiàn)了。
上述2起裝在槽車(chē)上的劣質(zhì)閥門(mén),若不及時(shí)發(fā)現,將給槽車(chē)的安全運行埋下重大惡性事故隱患,槽車(chē)就好像一個(gè)毒氣彈,不知何時(shí)在何方,碰上激發(fā)因素,就會(huì )將氯氣噴出去,這種后果的嚴重性不堪設想。
這2起劣質(zhì)閥門(mén)的隱患,也給我們敲響了安全警鐘,提醒我們,槽車(chē)管理、檢修、檢驗及采購人員,必須提高警惕,強化安全管理,保證閥門(mén)采購質(zhì)量,加強檢查檢驗,保證檢修質(zhì)量,嚴防將有隱患的劣質(zhì)閥門(mén)裝到液氯槽車(chē)上,避免危害發(fā)生,以保障槽車(chē)的安全運行。
